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西格玛推进案例分析及降低质量损失项目管理(DOC 50页)

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项目管理
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西格玛推进案例分析及降低质量损失项目管理(DOC 50页)内容简介

西格玛推进案例分析及降低质量损失项目管理(DOC 50页)目录:

第一阶段:项目界定
第二阶段:项目测量阶段
第三阶段:项目分析阶段
第四阶段:项目改进阶段

 


西格玛推进案例分析及降低质量损失项目管理(DOC 50页)简介:

从开线过程能力分析中,可以看出,被测量产品都是合格, Cpk=1.42>1.33,显示过程能力满足要求,无任何质量风险,也就是说首件按上限值减少2MM来设定是可行的,(设定值再向下移就会出现上面分析的结果),但是按此规格进行首件设定,会浪费很多电线。
在都满足要求情况下,我们希望电线越短越好,这样就会节省很多电线,以前员工都希望电线越长越好,不会出问题是错误想法,应该是按中心值来设定最安全,CPK值达到4.03,但存在着一定程度的过剩。
如何设置首件是最节约的呢?当前机器的潜在过程力CP=4;要求的过程能力 ;而 ;所以

(1)减少电线长度损失收益
电线平均单价为0.68圆/米(以上数据和计算都是由财务部提供,仅是材料)2003年1-12月开电线根数:147679116根,每根平均减短2.5MM,以面已计算,共节省369197790MM=369200(米)折算人民币369200*0.68=251056(圆)
(2)低开线工序不良率收益1PPM损失=2*152.66=305.23(圆)(以上由财务部提供)191PPM=191*305.23=58293(圆)
(3)减少计量器具损坏收益1-7月份千分尺损坏达19000(圆),8-12月份千分尺损坏达2000+50*30=3500(圆);故预计一年可节约:(19000/7-3500/4)*12=1839.3*12=22000(圆)
(4)项目总收益总收益=251056+58293+22000=331349(圆)


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